基于PLC的大盤卷數(shù)控生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)設(shè)計
2019/3/15 17:01:32 標簽:中國傳動網(wǎng)
摘要:本文簡要介紹了大盤卷生產(chǎn)線的經(jīng)典工藝和生產(chǎn)設(shè)備,在此基礎(chǔ)上對大盤卷生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)的組成進行了合理劃分,并詳細闡述了各主PLC的功能分工以及各主PLC之間的通訊方式。介紹某鋼鐵公司新建80萬t高線及大盤卷生產(chǎn)線的工藝流程、關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)性能和結(jié)構(gòu)。最后對大盤卷生產(chǎn)自動化控制過程中容易出現(xiàn)的問題給出了行之有效的解決方法。該套自動化控制系統(tǒng)在南昌長力高線廠的大盤卷生產(chǎn)線上得到了很好的應用。
1前言
我國生產(chǎn)線公司以高質(zhì)量、低價位、優(yōu)服務吸引了廣大新老客戶。但是在我國生產(chǎn)線工業(yè)快速發(fā)展的背后,觸目驚心的是大量技術(shù)含量高的成套設(shè)備仍依靠進口,每年大量的外匯用于進口成套的高端設(shè)備。如塑料薄膜雙向拉伸設(shè)備,一條生產(chǎn)線就近1億元,從上世紀70年代開始引進,到目前為止,國內(nèi)相繼進口此類生產(chǎn)線110條。除此之外,還有產(chǎn)品業(yè)大量使用的無菌薯片生產(chǎn)線食品包裝盒、灌裝設(shè)備幾乎都為瑞典利樂公司一家提供。業(yè)內(nèi)專家認為,我國生產(chǎn)線食品包裝機械對國外高端技術(shù)的過度依賴,已經(jīng)嚴重制約了我國生產(chǎn)線工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
某鋼鐵廠高線廠的生產(chǎn)線既能生產(chǎn)高速線材又能生產(chǎn)大盤卷,高線與大盤卷共用熱送裝置、加熱爐、粗中軋機組及預精軋機組。預精軋機組后分成兩條軋線分別軋制高線和大盤卷產(chǎn)品,兩條生產(chǎn)線又在P/F線匯合,共用P/F線運輸系統(tǒng)及其它卸卷設(shè)備。主軋線和大盤卷生產(chǎn)線主傳動均為交流電機,飛剪傳動為直流電機,共設(shè)軋機21架,采用全連續(xù)布置方式,設(shè)計年產(chǎn)量80萬t,產(chǎn)品規(guī)格為?18~?50mm圓鋼盤條。已形成年產(chǎn)鋼300萬t的能力?,F(xiàn)有軋鋼能力嚴重不夠,而且軋鋼生產(chǎn)線陳舊落后,品種單一,急需要新建一條現(xiàn)代化的軋鋼生產(chǎn)線,實現(xiàn)公司生產(chǎn)能力的總體平衡,也是公司規(guī)模效益和新的經(jīng)濟效益的增長點。但就鋼鐵公司現(xiàn)實際狀況,上一條優(yōu)質(zhì)高速線材及大盤卷生產(chǎn)線(含細直徑螺紋鋼)比較適合鋼鐵公司實際的。此條生產(chǎn)線裝備水平要達到世界先進水平,主要生產(chǎn)高附加值的精尖產(chǎn)品。
2大盤卷的生產(chǎn)工藝概述
存放在原料跨鋼坯架內(nèi)的鋼坯用電磁吊車成排吊運到上料臺架上,上料臺架(自動或手動方式)步進,啟動受料輥道,鋼坯被送到稱重輥道上進行測長稱重。合格鋼坯進行稱重后,加熱爐控制室控制鋼坯入爐、定位。
鋼坯在加熱爐完成加熱后,接到出鋼指令,夾送鋼坯快速通過高壓水除鱗裝置,除去鋼坯表面氧化鐵皮。軋件經(jīng)1~6#粗軋機組后,1#飛剪前熱檢啟動切頭動作,然后軋件進入7~12#中軋機組。同理2#飛剪切頭后軋件進入預精扎機組軋制6道。接著通過一組預水冷箱,4#
飛剪切頭后進入盤卷減定徑機組軋制,經(jīng)5#飛剪切尾后軋件即進入卷取區(qū)。設(shè)備故障時1#、2#飛剪及4#、5#剪后的碎斷剪對軋件進行碎斷。
全線共設(shè)7個活套器,分別是12#軋機前立活套(1#)、13#軋機前立活套(2#)、14#軋機前水平活套(3#)、15-18#預精軋機架間立活套3個(4~6#)以及減定徑機組前立活套1個(7#),以實現(xiàn)軋件在各機架間的無張力軋制,從而保證產(chǎn)品的尺寸精度。
線材進入卷取區(qū)后經(jīng)夾送輥進入事先選定的某架卷取機,底部托板將卷成螺旋狀的盤卷托出卷取機后,由盤卷移送機將盤卷運送至步進梁運輸線,而后轉(zhuǎn)至另外一架卷取機的等待位等待下一盤卷。四段步進梁下設(shè)6臺風機用于盤卷冷卻,盤卷運至卸卷位置后,由運卷小車將盤卷運送至P/F線的C型鉤上。
盤卷在P/F線上繼續(xù)冷卻,并在運輸過程中人工取樣、檢查。在打捆機位置進行壓實、打捆,在盤卷秤位置稱重、掛牌,然后在卸卷站卸卷,由電磁吊車吊運入庫。如圖1所示為生產(chǎn)工藝流程圖。
圖1大盤卷生產(chǎn)工藝流程圖
3大盤卷的工藝設(shè)備
機,粗、中、預精軋機為短應力線軋機,Ф5.0~7.5mm線材的保證速度為112m/s。生產(chǎn)高線及大盤卷。
全線無扭軋制:采用全線平/立交替布置,實現(xiàn)無扭軋制,可大大減少合金結(jié)構(gòu)鋼,特別是彈簧鋼因軋件扭轉(zhuǎn)在角部產(chǎn)生的裂紋,減少表面和內(nèi)部缺陷,提高成材率;減少因扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生的事故,提高軋機利用率。同時,有利于實現(xiàn)粗、中軋的微張力控制,改善產(chǎn)品的精度。
軋線選用33架軋機,線材軋機共計30架,另外三架為大盤卷的定徑機。粗軋、中軋、預精軋各為6架短應力線軋機,立輥軋機均為上傳動。高線精軋機組為12架,分為8架精軋+4架減徑定徑機組。8架精軋和4架減徑定徑機采用引進設(shè)備,型結(jié)構(gòu)超重型機架,V軋機的剛度大,可實現(xiàn)低溫軋制。大盤卷三架減定徑機,立、平、平緊湊式布置。
傳統(tǒng)的10機架無扭精軋機,100m/s在軋制速度下軋件瞬時溫升過高,給優(yōu)質(zhì)鋼、彈簧鋼和合金鋼的生產(chǎn)帶來困難。根據(jù)國內(nèi)外設(shè)計經(jīng)驗選擇將精軋機組拆成8+4的技術(shù),可實現(xiàn)低溫軋制,改善產(chǎn)品的機械性能;簡化孔型系統(tǒng),減少軋輥和導衛(wèi)的數(shù)量、提高作業(yè)率;提高產(chǎn)品精度,本設(shè)計采用了8+4減徑定徑機的技術(shù)。
軋制溫度控制:在本設(shè)計中重點控制軋件在生產(chǎn)過程各階段的溫度。在加熱爐中均勻加熱,按鋼種嚴格控制開軋溫度。在中軋與預精軋機組和預精軋與精軋之間各設(shè)有2段預水冷箱,以控制大盤卷產(chǎn)品和線材進無扭精軋機的入口溫度。在組合式精軋機組的8機架之后、架減定徑機之4前和減定徑機之后均設(shè)有水冷箱,主要是為控制終軋溫度,實現(xiàn)低溫軋制和控制吐絲溫度。根據(jù)各鋼種冷卻工藝,散卷風冷運輸線設(shè)計為輥道式延遲型,備有16臺大風量的風機和絕熱保溫罩,同時在大盤卷的加勒特卷取機后設(shè)有6臺大風量的風機,以滿足產(chǎn)品方案中各鋼種的熱處理要求。
為確保產(chǎn)品質(zhì)量,本設(shè)計考慮預留了硬線產(chǎn)品、冷鐓鋼、合結(jié)鋼、彈簧鋼等的坯料檢查和修磨的可能。
軋線主要軋機采用交流電機,變頻調(diào)速。粗、預精軋機交流主傳動采用引進高性能的交中、流變頻裝置,線材精軋機及減定徑機采用引進的大功率LCI或MV交流變頻調(diào)速裝置。測速裝置為無聯(lián)軸器的空心軸型脈沖發(fā)生器,以此構(gòu)成全數(shù)字控制系統(tǒng)。系統(tǒng)具有調(diào)節(jié)器參數(shù)自調(diào)諧、故障自診斷、狀態(tài)檢查、信號記錄等功能,調(diào)節(jié)系統(tǒng)對速度及電流進行閉環(huán)控制。不調(diào)速的交流電動機采用MCC控制。所有飛剪采用直流電機傳動。
所有設(shè)定均采用工藝參數(shù),與電機及傳動系統(tǒng)的參數(shù)無關(guān),對于交流傳動的主軋線,則根據(jù)設(shè)定的延伸率、輥徑、輥環(huán)修正系數(shù)、精軋出口速度等自動計算出各機架的速度給定值,從而保證連續(xù)軋機各點金屬流量相等。本系統(tǒng)選擇精軋機的出口速度為基準速度,一旦精軋出口速度確定之后,系統(tǒng)可根據(jù)各機架相關(guān)延伸率自動計算出各機架的速度給定。
4大盤卷生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)的組成
全線共設(shè)有三臺西門子公司最新型的S7-400系列PLC產(chǎn)品,遠程I/O站采用ET200M;傳動系統(tǒng)則分別采用西門子6SE70系列和6RA70系列,通過Profibus-DP網(wǎng)與PLC之間進行數(shù)據(jù)交換;各主PLC之間通過工業(yè)以太網(wǎng)完成信息和數(shù)據(jù)的傳輸。如圖2所為大盤卷生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)的組成示意圖。
圖2大盤卷生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)的組成
4.1軋線PLC1
軋線PLC1為1臺西門子S7-400系列416控制器,另配2塊DP接口模塊IM467,1塊以太網(wǎng)通訊模板。PLC1主要完成主軋線1-18架軋機、7個活套和1-2#飛剪的自動控制,控制功能包括:主軋機設(shè)定系統(tǒng)即軋機的速度設(shè)定、區(qū)域起動/停車、軋機級聯(lián)調(diào)速、機架間控制的手動修正、粗中微張力控制、自動活套控制、飛剪切頭/切尾控制、軋件跟蹤和自動碎斷控制以及輔傳動設(shè)定。
4.2介質(zhì)PLC2
介質(zhì)PLC2為1臺西門子S7-400系列414控制器,另配1塊DP接口模塊IM467,1塊以太網(wǎng)通訊模板。PLC2主要完成粗軋潤滑站、中軋潤滑站、預精軋潤滑站、軋區(qū)液壓站、卷取潤滑站、卷取液壓站、盤卷減定徑液壓站及潤滑站的控制,控制功能包括:循環(huán)泵和主泵手/自動控制、加熱器手/自動控制、溢流閥自動控制、潤滑站內(nèi)軋機供油溫度控制及各種報警。為了避免DP網(wǎng)中斷時液壓潤滑站停機導致設(shè)備損壞,所有潤滑站和液壓站配西門子S7-300或者S7-200系列控制器,這些CPU作為介質(zhì)PLC的DP從站,通過DP網(wǎng)與PLC2進行數(shù)據(jù)交換。
4.3卷取區(qū)PLC3
卷取區(qū)PLC3為1臺西門子S7-400系列414控制器,另配2塊DP接口模塊IM467,1塊以太網(wǎng)通訊模板。PLC3主要完成4#飛剪前夾送輥、4-5#飛剪、兩個碎斷剪、減定徑機前立活套、分道器、兩個卷取前夾送輥、兩個卷取機、盤卷移送機、步進梁、風機和運卷小車的控制??刂乒δ馨ǎ簥A送輥速度設(shè)定、夾送輥的手/自動夾送、飛剪的切頭/切尾控制、碎斷剪速度控制、活套自動控制、分道器手/自動切換、卷取機速度控制、卷取機搖擺控制、卷取機定位控制、卸卷板手/自動控制、盤卷移送機支撐擋爪手/自動控制、盤卷移送機速度控制和手/自動接卷控制、兩個卷取機自動切換控制、步進梁手動/聯(lián)動控制、風機和風門自動控制、運卷小車手/自動運卷控制、軋件跟蹤和自動碎斷控制、與減定徑機控制PLC進行數(shù)據(jù)交換。
4.4三個PLC之間的通訊
三個PLC之間的數(shù)據(jù)交換有快速和非快速之分,因此根據(jù)情況采取了不同的通訊方式。
介質(zhì)PLC2只和軋線PLC1之間進行數(shù)據(jù)交換,把液壓站和潤滑站的狀態(tài)通過以太網(wǎng)送給軋線PLC1,再由軋線PLC1送給其它PLC,這樣維護起來簡單方便。
軋線PLC1和卷取PLC3之間要求快速交換數(shù)據(jù),因此采用DP主從方式。PLC3作為PLC1的DP從站,接收來自PLC1的主軋線末架線速度,作為卷取區(qū)各個設(shè)備速度跟蹤的基準;而PLC3則將活套的調(diào)節(jié)量送給PLC1,作為主軋線速度調(diào)整量的一部分,同時把卷取區(qū)的自動碎斷命令傳給PLC1。
綜上,這種大盤卷自動控制系統(tǒng)中的各個PLC分工明確、功能集中,且采用DP網(wǎng)和工業(yè)以太網(wǎng)能夠保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院蛯崟r性,控制效果良好。
5結(jié)論
采用控溫、控軋、控冷技術(shù),產(chǎn)品公差控制在國標C級精度,最高精度±0.1mm。此條線的裝備水平達到世界先進水平,雙高產(chǎn)品占80%以上。Φ18~Ф50大盤卷成為南方第一條生產(chǎn)線,某鋼鐵廠高線廠的大盤卷生產(chǎn)線于2009年4月1日熱試成功,整個自動化控制系統(tǒng)運行良好,性能穩(wěn)定可靠,盤卷產(chǎn)品直徑均勻且圈形規(guī)整,能夠很好地滿足生產(chǎn)要求,這種大盤卷生產(chǎn)線的自動控制系統(tǒng)值得推廣。
供稿:青島橡膠輪胎設(shè)計院 邢媛
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