西門子S7-1500PLC與噴涂機器人具體應用案例
2018/8/24 14:28:04 標簽:中國傳動網(wǎng)
本文介紹了西門子S7-1500PLC在噴涂機器人及懸掛行走機構(gòu)總控系統(tǒng)中的應用;從軟硬件設(shè)計方面,并結(jié)合現(xiàn)場調(diào)試實例,敘述了對關(guān)鍵功能的成功實現(xiàn)。
一、項目介紹
近年來,機器人自動化噴涂系統(tǒng)因其具有重復精度高、涂裝質(zhì)量好、可靠性好、適用性強、效率高等眾多優(yōu)點,已廣泛應用于汽車等工業(yè)領(lǐng)域。而目前航空產(chǎn)品制造過程仍舊是勞動密集、工序繁復、工況惡劣、輔以大量工裝夾具并以手工制造為主,自動化生產(chǎn)能力不足。在國家提出十三五規(guī)劃,大力發(fā)展智能制造2025的時代大背景下,中航工業(yè)復合材料制造所高瞻遠矚,率先在噴涂領(lǐng)域采用機器人進行自動化生產(chǎn),加快了企業(yè)生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型升級,提高了裝備先進制造能力。
本項目采用的是一臺可移動的懸掛式噴涂6軸機器人,它安裝在3自由度直角坐標變位天車上,可以在噴房范圍內(nèi)(噴漆房內(nèi)尺寸:L30m×W9m×6.5m)進行前后、左右、上下及旋轉(zhuǎn)等多個自由度的運動,機器人的手臂上帶有一支噴槍,能實現(xiàn)對大型復合材料工件外表面涂裝涂層的噴涂作業(yè)。
二、懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)組成
懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)由總控系統(tǒng)、天車系統(tǒng)(懸掛行走機構(gòu))、機器人系統(tǒng)、智能供漆系統(tǒng)以及視頻監(jiān)控系統(tǒng)組成,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖如圖1所示:
天車系統(tǒng)包括:1套縱走機構(gòu)(X軸)、1套橫走機構(gòu)(Y軸)、1套升降機構(gòu)(Z軸)和電氣伺服驅(qū)動系統(tǒng),還有用于維修和檢測的走臺等附屬設(shè)施。如圖2所示:
智能供漆系統(tǒng)由虹吸管、隔膜泵、物料罐、過濾器、2KS、調(diào)壓器、空打保護器等組成一套完整的供漆系統(tǒng),是噴涂系統(tǒng)的重要組成部分,其承擔著從原料供應到原料調(diào)節(jié)預混配比等重要的作用,是執(zhí)行機構(gòu)的必要前提。物料包含油漆、固化劑和清洗劑。
項目選用的是史陶比爾(Staubli)TX250系列6軸機器人,也是最新款的機器人。整個機器人系統(tǒng)由3個部件組成,包括控制器CS8C、機械手臂(Arm)以及手動示教盒(Manualcontrolpendant,MCP)。
三、控制系統(tǒng)架
此套系統(tǒng)的總控系統(tǒng)控制器采用西門子S7-1500PLC作為主控制器,WinCCProfessionalV13SP1作為上位機操作畫面,TP1200作為操作面板,天車、機器人和供漆系統(tǒng)分別采用S7-1200作為控制器。S7-1500總控系統(tǒng)通過PROFINET總線與噴涂機器人系統(tǒng)、供漆系統(tǒng)和懸掛行走系統(tǒng)通訊,完成系統(tǒng)整體控制,實現(xiàn)對系統(tǒng)運行狀態(tài)的實時監(jiān)控及操作,保證對整個工件的連續(xù)噴涂??刂葡到y(tǒng)架構(gòu)如圖4所示,主控系統(tǒng)硬件設(shè)備表單,如下表1所示。
四、控制系統(tǒng)實現(xiàn)的功能
懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)可以實現(xiàn)對天車系統(tǒng)和機器人噴涂系統(tǒng)的單獨進行操作。在現(xiàn)場天車可以通過操作屏TP700進行操作,分別對X、Y和Z軸伺服電機進行上電、零點校準、絕對定位等。
供漆系統(tǒng)的現(xiàn)場屏TP700可以顯示油漆液位、清洗劑液位、固化劑液位、管路壓力、電磁閥狀態(tài)、流體調(diào)壓器狀態(tài)、2KS系統(tǒng)各種油漆的自動配比情況、氣動泵以及防空打保護器等。
機器人系統(tǒng)的現(xiàn)場屏TP700顯示X、Y、Z、RX、RY、RZ六軸移動情況。現(xiàn)場示教盒可對機器人進行離線軌跡規(guī)劃等。
總控制系統(tǒng)包括現(xiàn)場控制系統(tǒng)和遠程控制系統(tǒng)兩套組成?,F(xiàn)場控制系統(tǒng)能通過總線與機器人系統(tǒng)、懸掛行走系統(tǒng)和供漆系統(tǒng)通訊,完成系統(tǒng)整體控制,對整個工件的連續(xù)噴涂;遠程控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)對系統(tǒng)運行狀態(tài)的實時監(jiān)控及操作。
總控制系統(tǒng)能夠?qū)Ψ窒到y(tǒng)進行控制及狀態(tài)顯示??蓪┢嵯到y(tǒng)自動進行換色、加料、清洗等操作??蓪覓煨凶邫C構(gòu)運動過程中產(chǎn)生的誤差進行修正。
五、噴涂工藝流程及控制的技術(shù)要點
懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)噴涂工藝流程如下:
首先天車系統(tǒng)、供漆系統(tǒng)和噴涂系統(tǒng)準備就緒,工件進入指定位置,并定位→系統(tǒng)檢測工件實際位置→坐標擬合→示教(手動調(diào)試程序)→啟動運行,總控讀取噴漆“工件數(shù)據(jù)”,發(fā)噴涂“軌跡號”和噴涂“配方確認”信號給機器人噴涂系統(tǒng)→機器人噴涂系統(tǒng)讀取噴涂“軌跡號”和顏色“配方號”→機器人噴涂系統(tǒng)確定是當前噴涂配方,則給總控發(fā)出位置1的“噴涂申請”信號→懸掛系統(tǒng)三軸分別到達指定位置1后,發(fā)“天車已到噴涂位置”信號給總控→2KS混合,機器人開始自動噴涂(調(diào)用噴涂程序1)→噴涂工件1號區(qū)域,噴涂完成,機器人回到HOME位后停止,并給總控發(fā)“噴涂完成”信號→總控讀取“噴涂完成”信號,變換工件指針,指向2號區(qū)域工件數(shù)據(jù),發(fā)噴涂“軌跡號”和噴涂“配方確認”信號給機器人噴涂系統(tǒng)→機器人噴涂系統(tǒng)讀取噴涂“軌跡號”和顏色“配方號”→機器人噴涂系統(tǒng)確定是當前噴涂配方,則給總控發(fā)出位置2的“噴涂申請”信號→懸掛系統(tǒng)三軸分別到達指定位置2后,發(fā)“天車已到噴涂位置”信號給總控→2KS混合,機器人開始自動噴涂(調(diào)用噴涂程序2)→噴涂工件2號區(qū)域,噴涂完成后,機器人回到HOME位后停止……
按上述程序分別噴涂工件3號區(qū)域,4號區(qū)域……n號區(qū)域,直至完成工件的全部噴涂任務(wù)→機器人回零位(HOME點),天車回到原始位置,工件下線。
為了完成對整個工件的連續(xù)噴涂,直至天車回到原始位置,總控的S7-1500控制器作為整個系統(tǒng)最為關(guān)鍵的核心部件,協(xié)調(diào)控制天車和機器人系統(tǒng)的工作。手動示教調(diào)試機器人程序時,要把工件在每個區(qū)域的天車X、Y、Z坐標值、機器人的軌跡號要手動記錄下來,通過在總控的操作屏TP1200或者在中控的工控機上輸入,存入總控S7-1500PLC的數(shù)據(jù)塊里,系統(tǒng)自動運行時,再自動一步一步按照工藝順序調(diào)用已經(jīng)存入的數(shù)據(jù)。
由于工件種類多,不同工件劃分的區(qū)域大小是不一樣的,而且每個區(qū)域是多個數(shù)值,存儲數(shù)據(jù)的DB塊是數(shù)據(jù)的嵌套,即為多重數(shù)組,所以DB塊的大小要開辟足夠大,才能滿足生產(chǎn)要求??偪厝暨x擇普通的S7-300/400PLC用STEP7編程方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲和讀取有一定的困難,故選擇S7-1500PLC采用TIA博途的SCL編程方式實現(xiàn)此功能,更加方便和容易。下面介紹實現(xiàn)過程。
工件工藝數(shù)據(jù)表的建立過程:
⑴.在TIA博途V13SP1編程軟件下,添加一個新的“PLCdatatypes”(相當于Step7里建立的用戶自定義DB塊),命名為“工件配方”,在里面添加“天車X坐標”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型)、“天車Y坐標”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型)、“天車Z坐標”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型)和“機器人軌跡號”(定義為字節(jié)數(shù)據(jù)類型),外加兩個備用數(shù)據(jù),防止以后客戶提出增加新功能時用,“油漆配方號”(定義為Word數(shù)據(jù)類型)和“油漆流量”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型),現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)是在畫面上直接輸入,供漆系統(tǒng)直接接收的。
⑵在博途的程序文件下添加全局類型的DB塊,數(shù)據(jù)號為8,名稱為“工件工藝表1”,打開該數(shù)據(jù)塊,在里面添加名稱為“工件數(shù)據(jù)”,數(shù)據(jù)類型是以上面建立的數(shù)組“工件配方”的為類型,范圍是1到200的數(shù)組,如圖9所示,數(shù)據(jù)組展開后如圖10所示。并且把“Retain”掉電保持的選項勾選上。
⑶實際示教填表SCL程序的編寫:在博途的程序文件下添加函數(shù)功能塊FB63,定義輸入輸出接口,X軸位置、Y軸位置、Z軸位置、機器人路徑號、油漆編號、最大工件號及HMI存數(shù)確認、計數(shù)指針等參數(shù)。接口參數(shù)如圖11所示:
FB63主要程序編寫如下:
IF#HMI確認脈沖=1AND#計數(shù)指針<=#最大工件號then
//從觸摸屏即子程序的IN口輸入數(shù)值放到DB工藝工件表中
“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].天車X坐標:=#X軸位置;
“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].天車Z坐標:=#Z軸位置;
“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].機器人軌跡號:=#機器人路徑號;
“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#計數(shù)指針].油漆配方號:=#油漆編號;
#計數(shù)指針:=計數(shù)指針+1;
//每次輸入完一個數(shù)組后,指針加1,指向下一個位置
END_IF;
圖11實際示教填數(shù)接口參數(shù)
下面是其中一個大機翼示教的數(shù)據(jù)表,17個定點噴涂,才能完成整個零件的噴涂。
序號X軸坐標值Y軸坐標值Z軸坐標值機器人軌跡號
注:X/Y/Z的單位是mm
表2大機翼示教數(shù)據(jù)表
自動時多重數(shù)組的讀取過程:
這個過程比較復雜,涉及到把存儲在“工件工藝表1”數(shù)組DB8里的每一組數(shù)據(jù)讀出來,然后把X軸位置、Y軸位置和Z軸位置通過PROFINET通訊傳給天車系統(tǒng)的S7-1200PLC,把機器人軌跡號通過PROFINET通訊傳給機器人系統(tǒng)的S7-1200PLC。根據(jù)懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)噴涂工藝流程順序執(zhí)行。
自動讀取工件工藝表SCL程序的編寫:在博途的程序文件下添函數(shù)功能塊FB91,定義輸入輸出接口。接口參數(shù)如圖12所示:
圖12自動讀取工件工藝表接口參數(shù)
FB91部分程序編寫如下:
IF#啟動信號脈沖=1AND首步驟=0THEN
#o天車X坐標:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].天車X坐標;
#o天車Y坐標:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].天車Y坐標;
#o天車Z坐標:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].天車Z坐標;
#o機器人軌跡號:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].機器人軌跡號;
#o油漆配方號:=“工件工藝表1”.工件數(shù)據(jù)[#i指定開始步驟].油漆配方號;
#i指定開始步驟:=1;
#計數(shù)指針:=#i指定開始步驟;
#o查表完成天車回原點:=0;
END_IF;
六、結(jié)束語
本次項目使用西門子S7-1500PLC與TIA博途軟件,S7-SCL語言在編程過程中得到大量的應用,相對于西門子PLC的其它類型編程語言而言,SCL在多重數(shù)組數(shù)據(jù)處理中優(yōu)勢明顯,要求循環(huán)使用的控制任務(wù)更方便,不僅程序量小,而且不易出錯,調(diào)試周期大大縮短,總體來說,采用S7-1500系列PLC在項目開發(fā)進程中,縮短了設(shè)計和調(diào)試周期,改進了設(shè)備調(diào)試的方法和效率,是工業(yè)裝備研發(fā)制造的一大利器。
本系統(tǒng)自投運以來,設(shè)備運行狀況良好,控制可靠穩(wěn)定,縮短噴涂作業(yè)周期長,提高生產(chǎn)效率,使工件的涂層厚度和均勻度都達到了理想的效果,極大地降低了工人的勞動強度和改善工作環(huán)境,得到了復材領(lǐng)導及一線員工的認可。實現(xiàn)飛機制造從傳統(tǒng)的手工噴涂作業(yè)向高效、智能、精確的自動化噴涂作業(yè)的跨越,滿足飛機整機性能指標,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強新一代飛機快速研制生產(chǎn)能力,提高航空工業(yè)核心競爭力。
供稿:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
本文鏈接:http://www.baqblw.cn/content.aspx?url=rew&id=694
相關(guān)新聞
- 2024-05-30西門子 S7-1500V 成為奧迪虛擬化工廠核心,云端部署引領(lǐng)工業(yè)潮流!
- 2022-06-17UN 200 SMART PLC在混凝土攪拌站的應用
- 2021-07-23合信三軸伺服枕式包裝機運動控制解決方案
- 2021-06-15【皮爾磁】工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備“讀心術(shù)”,關(guān)注您的數(shù)據(jù)資產(chǎn)
- 2021-05-1820 周年專題 | 倍福中國基于 PC 和 EtherCAT 的控制技術(shù)的經(jīng)典案例分享
- 2021-03-23【案例分享】超值插補“神器”在全自動鉆孔攻牙機上的應用
- 2020-10-22億維X系列PLC在桌面式半自動貼標機中的應用!
成員中心
- 上海會通自動化科技發(fā)展有限公
- 中達電通股份有限公司
- 長春禹衡光學有限公司
- 睿工業(yè)
- 廣東美的智能科技有限公司
- 高創(chuàng)傳動科技開發(fā)(深圳)有限
- 南京埃斯頓自動化股份有限公司
- 哈爾濱工業(yè)大學
- 深圳市機械行業(yè)協(xié)會
- 廣東省自動化學會
- 廣東省機械工程學會
- 華南智能機器人創(chuàng)新研究院
- 深圳市機器人協(xié)會
- 富士康科技集團
- 深圳眾為興技術(shù)股份有限公司
- 南京誠達運動控制系統(tǒng)有限公司
- 常州精納電機有限公司
- 杭州之山智控技術(shù)有限公司
- 杭州中達電機有限公司
- 杭州日鼎控制技術(shù)有限公司
- 杭州米格電機有限公司
- 上海新時達電氣股份有限公司
- 上海登奇機電技術(shù)有限公司
- 上海三竹機電設(shè)備有限公司
- 深圳市艾而特工業(yè)自動化設(shè)備有
- 深圳市億維自動化技術(shù)有限公司
- 湖南科力爾電機股份有限公司
- 深圳市四方電氣技術(shù)有限公司
- 武漢邁信電氣技術(shù)有限公司
- 廣東省珠峰電氣股份有限公司
- 清能德創(chuàng)電氣技術(shù)(北京)有限公
- 畢孚自動化設(shè)備貿(mào)易(上海)有
- 富士電機(中國)有限公司
- 松下電器機電(上海)有限公司
- 路斯特運動控制技術(shù)(上海)有
- 西門子(中國)有限公司
- ABB(中國)有限公司
- 施耐德電氣(中國)投資有限公
- 丹佛斯(中國)投資有限公司
- 三菱電機自動化(上海)有限公
- 安川電機(中國)有限公司
- 歐姆龍自動化(中國)有限公司
- 山洋電氣(上海)貿(mào)易有限公司
- 柯馬(上海)工程有限公司
- 康耐視
- 埃莫運動控制技術(shù)(上海)有限
- 上海安浦鳴志自動化設(shè)備有限公
- 諾德(中國)傳動設(shè)備有限公司
- 利萊森瑪電機科技(福州)有限
- 易格斯(上海)拖鏈系統(tǒng)有限公
- ACS Motion Control(弘柏商貿(mào)(
- 蘇州鈞和伺服科技有限公司
- 北京研華興業(yè)電子科技有限公司
- 臺安科技(無錫)有限公司
- 海頓直線電機(常州)有限公司
- 杭州摩恩電機有限公司
- 梅勒電氣(武漢)有限公司
- 亞德諾半導體技術(shù)有限公司
- 上海摯驅(qū)電氣有限公司
- 上海鴻康電器有限公司
- 上海開通數(shù)控有限公司
- 上海翡葉動力科技有限公司
- 上海維宏電子科技股份有限公司
- 上海弈貓科技有限公司
- 和椿自動化(上海)有限公司
- 光洋電子(無錫)有限公司
- 圖爾克(天津)傳感器有限公司
- 堡盟電子(上海)有限公司
- 廣東西克智能科技有限公司
- 約翰內(nèi)斯·海德漢博士(中國)
- 宜科(天津)電子有限公司
- 美國邦納工程國際有限公司
- 庫伯勒(北京)自動化設(shè)備貿(mào)易
- 奧托尼克斯電子(嘉興)有限公
- 皮爾磁工業(yè)自動化(上海)有限
- 易盼軟件(上海)有限公司
- 深圳市凱德電線電纜有限公司
- 恒科鑫(深圳)智能科技有限公
- 深圳市英威騰電氣股份有限公司
- 深圳威科達科技有限公司
- 深圳市微秒控制技術(shù)有限公司
- 深圳易能電氣技術(shù)股份有限公司
- 深圳市正運動技術(shù)有限公司
- 深圳市合信自動化技術(shù)有限公司
- 深圳市吉恒達科技有限公司
- 深圳銳特機電有限公司
- 深圳市顧美科技有限公司
- 深圳安納赫科技有限公司
- 深圳市金寶佳電氣有限公司
- 深圳市泰格運控科技有限公司
- 深圳市麥格米特驅(qū)動技術(shù)有限公
- 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司
- 深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公
- 深圳市藍海華騰技術(shù)股份有限公
- 深圳市正弦電氣股份有限公司
- 深圳市艾威圖技術(shù)有限公司
- 無錫信捷電氣股份有限公司
- 臺州市格特電機有限公司
- 天津龍創(chuàng)恒盛實業(yè)有限公司
- 武漢華中數(shù)控股份有限公司
- 四川零點自動化系統(tǒng)有限公司
- 庸博(廈門)電氣技術(shù)有限公司
- 北京凱恩帝數(shù)控技術(shù)有限責任公
- 北京配天技術(shù)有限公司
- 歐瑞傳動電氣股份有限公司
- 航天科技集團公司第九研究院
- 西安微電機研究所
- 蘭州電機股份有限公司
- 太倉摩力伺服技術(shù)有限公司
- 泰志達(蘇州)自控科技有限公
- 無錫創(chuàng)正科技有限公司
- 寧波菲仕電機技術(shù)有限公司
- 杭州中科賽思伺服電機有限公司
- 世協(xié)電機股份有限公司
- 太倉摩訊伺服電機有限公司
- 浙江禾川科技股份有限公司
- 騰禾精密電機(昆山)有限公司
- 杭州納智電機有限公司
- 杭州德力西集團有限公司
- 嘉興德歐電氣技術(shù)有限公司
- 臥龍電氣集團股份有限公司
- 寧波海天驅(qū)動有限公司
- 德恩科電機(太倉)有限公司
- 常州展帆電機科技有限公司
- 固高科技(深圳)有限公司
- 廣東科動電氣技術(shù)有限公司
- 深圳市百盛傳動有限公司
- 廣州賽孚德電氣有限公司
- 廣州金升陽科技有限公司
- 廣東伊萊斯電機有限公司
- 珠海市臺金科技有限公司
- 東莞市卓藍自動化設(shè)備有限公司
- 東莞新友智能科技有限公司
- 成都思迪機電技術(shù)研究所
- 深圳市英威騰智能控制有限公司
- 深圳市錦凌電子有限公司
- 深圳市雷賽智能控制股份有限公
- 深圳市雷賽控制技術(shù)有限公司
- 橫川機器人(深圳)有限公司
- 武漢久同智能科技有限公司
- 深圳市默貝克驅(qū)動技術(shù)有限公司
- 深圳眾城卓越科技有限公司
- 泉州市桑川電氣設(shè)備有限公司
- 江蘇本川智能電路科技股份有限
- 臺州市金維達電機有限公司
- 深圳市多維精密機電有限公司
- 上海尚通電子有限公司
- 配天機器人技術(shù)有限公司
- 瑞普安華高(無錫)電子科技有
- 深圳市青藍自動化科技有限公司
- 廣東科伺智能股份科技有限公司
- 東莞市成佳電線電纜有限公司
- 深圳市朗宇芯科技有限公司
- 深圳軟贏科技有限公司
- 常州市領(lǐng)華科技自動化有限公司
- 杭州眾川電機有限公司
- 江蘇智馬科技有限公司
- 海禾動力科技(天津)有限公司
- 杭州賽亞傳動設(shè)備有限公司
- 廣州富燁自動化科技有限公司
- 日立產(chǎn)機系統(tǒng)(中國)有限公司
- 魏德米勒電聯(lián)接(上海)有限公
- 東莞市安揚實業(yè)有限公司
- CC-Link協(xié)會
- 北京精準博達科技有限公司
- 深圳市山龍智控有限公司
- 蘇州偉創(chuàng)電氣設(shè)備技術(shù)有限公司
- 上海相石智能科技有限公司
- 上海米菱電子有限公司
- 深圳市智創(chuàng)電機有限公司
- 深圳市杰美康機電有限公司
- 東莞市亞當電子科技有限公司
- 武漢正源高理光學有限公司
- 珠海凱邦電機制造有限公司
- 上海精浦機電有限公司
- 江蘇略盛電子科技有限公司
- 深圳市研控自動化科技有限公司
- 上海微泓自動化設(shè)備有限公司
- 寧波中大力德智能傳動股份有限
- 成都超德創(chuàng)機電設(shè)備有限公司
- 深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司
- 溫州漢橋科技有限公司
- 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院智能制造
- 廣東派萊特智能系統(tǒng)有限公司
- 上海英威騰工業(yè)技術(shù)有限公司
- 寧波中控微電子有限公司
- 普愛納米位移技術(shù)(上海)有限
- 贛州誠正電機有限公司
- 三木普利(天津)有限公司上海
- 無錫新華光精機科技有限公司
- 廣東宏博電子機械有限公司
- 紐泰克斯電線(濰坊)有限公司
- 杭州微光電子股份有限公司
- 北京和利時電機技術(shù)有限公司
- 廣東七科電機科技有限公司
- 艾羅德克運動控制技術(shù)(上海)
- 大連普傳科技股份有限公司
- 托菲傳感技術(shù)(上海)股份有限
- 杭州中科伺爾沃電機技術(shù)有限公
- 蘇州輕工電機廠有限公司
- 國訊芯微(蘇州)科技有限公司
- 鋒樺傳動設(shè)備(上海)有限公司
- 科比傳動技術(shù)(上海)有限公司
- 泰科電子(上海)有限公司
- 廣東速美達自動化股份有限公司
- 安徽謹銘連接系統(tǒng)有限公司
- 沈機(上海)智能系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計
- 寧波谷雷姆電子有限公司
- 深圳市人通智能科技有限公司
- 倫茨(上海)傳動系統(tǒng)有限公司
- 連云港杰瑞電子有限公司
- 歐德神思軟件系統(tǒng)(北京)有限
- 河源職業(yè)技術(shù)學院
- 凌華科技(中國)有限公司
- 浙江銳鷹傳感技術(shù)有限公司
- 廈門唯恩電氣有限公司
- 深圳市高川自動化技術(shù)有限公司
- 北一半導體科技(廣東)有限公
- 深圳市步科電氣有限公司
- 東莞市凱福電子科技有限公司
- 杭州海拓電子有限公司
- 樂星電氣(無錫)有限公司
- 上海奧深精浦科技有限公司
- 崧智智能科技有限公司
- 珠海運控電機有限公司
- 常州拓自達恰依納電線有限公司
- 浙江省諸暨市精益機電制造有限
- 深圳市多賀電氣有限公司
- 上海贏雙電機科技股份有限公司
- 日沖商業(yè)(昆山)有限公司
- 深圳市卓航自動化設(shè)備有限公司
- 蘇州市凌臣采集計算機有限公司
- 南京芯馳半導體科技有限公司
- 福建睿能科技股份有限公司
- 深圳市如本科技有限公司
- 常州市常華電機股份有限公司
- 寧波眾諾電子科技有限公司
- 聯(lián)誠科技集團股份有限公司
- 山東中科伺易智能技術(shù)有限公司
- 廣東奧普特科技股份有限公司
- 上海艾研機電控制系統(tǒng)有限公司
- 長廣溪智能制造(無錫)有限公司
- 句容市百歐電子有限公司
- 深圳市康士達科技有限公司
- 深圳舜昌自動化控制技術(shù)有限公
- 昕芙旎雅商貿(mào)(上海)有限公司
- 北京科迪通達科技有限公司
- 成都中天自動化控制技術(shù)有限公
- 深圳市恒昱控制技術(shù)有限公司
- 眾程技術(shù)(常州)有限公司
- 深圳市好上好信息科技股份有限
- 常州洛源智能科技有限公司
- 昆山艾尼維爾電子有限公司
- 深圳市迪維迅機電技術(shù)有限公司
- 尼得科控制技術(shù)公司
- 傳周半導體科技(上海)有限公
- 納博特南京科技有限公司
- 蘇州海特自動化設(shè)備有限公司
- 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公
- 寧波招寶磁業(yè)有限公司
- 南京菲尼克斯電氣有限公司
- 長裕電纜科技(上海)有限公司
- 臺州鑫宇海智能科技股份有限公
- 寧波銀禧機械科技有限公司
- 江蘇睿芯源科技有限公司
- 威圖電子機械技術(shù)(上海)有限公
- 瑪格電子技術(shù)(武漢)有限公司
- 福爾哈貝傳動技術(shù)(太倉)有限公
- 武漢華大新型電機科技股份有限
- 廈門永陞科技有限公司
- 浙江頂峰技術(shù)服務(wù)有限公司
- 上海先楫半導體科技有限公司
- 蘇州阿普奇物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
- 德纜(上海)電線電纜有限公司
- 廣東英瑞沃電氣科技有限公司
- 南京實點電子科技有限公司
- 廣州豐盈機電科技有限公司
- 深圳市百亨電子有限公司
- 蘇州德勝亨電纜科技有限公司
- 嘉興松州工業(yè)科技有限公司
- 蘇州途億通科技有限公司
- 上海數(shù)恩電氣科技有限公司
- 昆山深裕澤電子有限公司